案例分析

表现警报

D-Tech RST 和 Segofs Energy Services 创下记录,实现定向要求并克服流量限制/不稳定的井眼条件

  • 挑战

      尼日利亚国家石油公司尼日利亚石油开发公司 (NPDC) 需要可靠且坚固的旋转导向系统来钻探具有挑战性的 12 1/4 英寸深度。根据偏移井,他们预计 Oredo-20 开发井会出现多个钻井问题,包括孔清洁不良、卡管和井漏的可能性。钻机泵还可能导致流量限制和压力限制。
  • 解决方案

      在与运营商和 Segofs Energy Services 协商后,D-Tech 旋转导向团队根据 775 至 800 gpm 的预期流量推荐了 RST900 配置。钻井时,实际流量范围为 700 至 750 gpm。即使有这种限制,RST 仍满足所有方向要求,并在需要时保持倾斜。在整个运行过程中,RST 累计钻探和循环时间超过 154 小时。
  • 好处

      6,116 英尺的井段一次交付,成为 NPDC 最长的 RST 井次。RST 完成了 92.31 钻探小时,平均机械钻速为 66.25 英尺/小时,并允许延长该井段的深度,这使得常规钻探成为可能。钻孔 8 ½ 英寸。由于运行成功,操作人员不必使用更耗时的常规方法,并获得了一条远不那么曲折的井道。

细节


地点

尼日利亚

编队

Oredo-20发展顺利

孔的大小

具有挑战性的 12 ¼ 英寸。孔截面

流量

700 至 750 加仑/分钟

钻进尺

一次跑 6,116 英尺

益处

NPDC 最长 RST 运行

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